“好的。”袁寶山親自動手。
他親自操控50萬噸液壓機,加工一塊硬合金。
結果,鍛造出來的軸承外套,肉眼都能夠感覺到和以前的有大不同。品質相差太遠了。
啟動檢測儀器,探測軸承外套的暗傷。發現數量幾乎趨於零。
以前,每個軸承外套的暗傷,可能有10個以上。
現在則是降低到了0個。最多1個。
顯然,對於批次生產而言,這樣的品質是提升了好幾個臺階。
按照國際流行的最高標準,一套常見的拳頭大小的軸承,暗傷的數量低於3個,就可以算是一等品了。
如果是低於1個,那就是特等品了。
有沒有誰可以確保0個暗傷的?暫時沒有。除非是特供。
即使是SKF,FAG,NSK等國際高階品牌,除了極少數的最高等級的特殊型號軸承,其他的軸承,也是有暗傷的。
“我也試試看。”鍾大江躍躍欲試的說道。
“一起來吧。”王步安說道。
所有的機器全部啟動。
大批次的軸承被流水線的生產出來。
繼續測試。
暗傷的數量依然極少。
一般都是0個。偶爾是有1個的。絕對沒有2個以上。
畢竟,50萬噸的液壓機,工作效能太強。泰山壓頂之下,硬合金的內部,根本就沒有存在暗傷的可能。
相對於虞城工業園的一億噸液壓機,還有關中工業園的五百億噸液壓機,這種批次生產的50萬噸液壓機,完全是不夠看的。可是,如果是放眼地球上,這個級別的液壓機,已經是世界第一了。比別人的足足高出好幾倍。
用這個級別的液壓機來製造軸承,也只有王步安才想得到。
別人要是看到了,絕對會高呼暴殄天物的。
繼續測試。
隨即挑選軸承進行檢查。
不管是承受壓力,還是承受高溫,都是有大幅度的提高。
基本上可以這麼說,現在生產出來的軸承,和以前生產出來的軸承,完全是兩回事。
以前的軸承品質,可能只有30分左右。
而現在的軸承品質,至少在120分以上。